أخبار ar.wedoany.com، أعلنت شركة كارون للطاقة (Karoon Energy) أن بئر SPS-92 في حقل باونا (Baúna) الواقع في حوض سانتوس البرازيلي استعادت طاقتها الإنتاجية إلى 8600 برميل مكافئ نفط يومياً (boe/d) بعد الانتهاء من عملية التدخل، مما رفع إجمالي إنتاج الحقل إلى حوالي 20,500 برميل مكافئ نفط يومياً.
تضمنت العملية استبدال مضخة الغمر الكهربائي (ESP). وكان إنتاج بئر SPS-92 قد انخفض إلى حوالي 4500 برميل مكافئ نفط يومياً في أغسطس 2025 بسبب عطل جزئي في المضخة. وتتوقع كارون زيادة إضافية تتراوح بين 1000 و2000 برميل مكافئ نفط يومياً عند استئناف إنتاج بئر PRA-2، حيث يجري العمل على إعادة توصيل كابل التحكم تحت الماء.

صرحت كاري لوكهارت (Carri Lockhart)، الرئيسة التنفيذية لشركة كارون للطاقة، بأن الشركة عززت وحافظت على عمليات حقل باونا وفقاً للخطة الموضوعة، وأن أنشطة إعادة تنشيط وحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO) وبارجة الإقامة (flotel) قد اكتملت، إلى جانب استئناف إنتاج بئر SPS-92 والأداء في مجالات الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، مما يمثل مرحلة انتقالية من فترة الاستثمارات العالية إلى مرحلة يُتوقع أن تحقق تدفقات نقدية قوية. وأضافت أنه مع الدخول في النصف الثاني من عام 2026، ارتفع الإنتاج بشكل ملحوظ وأصبحت منصة التشغيل أكثر استقراراً. تجاوزت تكلفة التدخل في بئر SPS-92 التوقعات الأولية، لكنها أسهمت في إصلاح بئر ذات هامش ربح مرتفع وتكلفة تعادل منخفضة. وفي ظل أسعار نفط برنت التي تتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل، وكفاءة تشغيلية لوحدة FPSO تتراوح بين 90% و95%، وتوفير سنوي في تكاليف التشغيل يتراوح بين 30 و40 مليون دولار بعد مرحلة الانتقال، من المتوقع أن يحقق حقل باونا تدفقات نقدية تشغيلية قوية.
وأوضحت الشركة أنها أجرت تدخلاً صيانياً وقائياً لبئر SPS-92 بهدف استعادة الإنتاج واستعادة هذا التدفق الإنتاجي عالي الربحية. ارتفعت التكلفة النهائية للعملية عن التوقعات بسبب التوقف الناتج عن الأحوال الجوية، والحطام داخل البئر، ووقت عدم الإنتاج المرتبط بالمعدات أثناء العملية. وأشارت كارون إلى أن هذه العوامل لم تؤثر على استئناف الإنتاج، لكنها أدت إلى رفع توقعات الإنفاق الرأسمالي (capex) لحقل باونا.










